沂水某洗衣粉廠(chǎng)尾氣除塵系統原采用單級旋風(fēng)除塵工藝,多年來(lái),除塵效率低,尾氣排放含量超標,嚴重污染環(huán)境,為此我公司對其尾氣除塵系統進(jìn)行了改造,改造后除塵系統效率高,尾氣排放達到環(huán)保標準。
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技術(shù)論證
原尾氣除塵系統工藝為由來(lái)自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組XLT-500旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)行分離,經(jīng)過(guò)風(fēng)機排空,該除塵系統處理風(fēng)量為72000m³/h~90000m³/h,分離后的尾氣含量為1025.55mg/m³,遠遠沒(méi)有達到國家要求的排放標準。
目前洗滌劑行業(yè)中洗衣粉高塔噴霧的除塵系統采用:旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器的工藝比較多,但該工藝存在一定的問(wèn)題除塵系統需增加保溫裝置以保證相對濕度較高的尾氣溫度大于100℃,否則冷凝水使細粉凝固造成布袋堵塞,難以清理,給操作造成困難。
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改造后的技術(shù)措施:
現工藝為自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組CLK-700旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)行一次分離,經(jīng)過(guò)風(fēng)機后再進(jìn)入由6組CLK-700旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)第 二次分離,分離完成后排空,分離后的尾氣含量為85.25mg/m³,達到國家要求的排放標準(150mg/m³)
該系統采用雙級分離器組進(jìn)行除塵,除塵效率大幅度提高,該系統即使不采用保溫冷凝水只會(huì )在二級除塵器組下部料倉存集,方便清理,易于操作。